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試論某電廠2×300MW機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)若干論文

時間:2023-04-30 02:21:34 論文范文 我要投稿
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試論某電廠2×300MW機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)若干論文

  摘 要:針對某電廠2×300MW機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)在設(shè)計、設(shè)備制造、調(diào)試及運行過程中存在的問題提出自己的見解,以對今后同類型系統(tǒng)的調(diào)試及運行有一定的參考意義。

試論某電廠2×300MW機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)若干論文

  關(guān)鍵詞:電廠 300MW機組 精處理 存在的問題

  一、前言

  凝結(jié)水作為鍋爐給水主要組成部分,其水質(zhì)將直接影響給水質(zhì)量,尤其是隨著機組參數(shù)的增大,為了機組的安全經(jīng)濟運行,對凝結(jié)水質(zhì)量提出了更高的要求。機組在運輸、保管、安裝及啟停過程中,不可避免地形成金屬腐蝕產(chǎn)物,同時,盡管補給水帶入熱力的雜質(zhì)一般較少,但凝汽器總是存在一定的泄漏,影響了給水質(zhì)量,因此必須對凝結(jié)水進行精處理,除去金屬腐蝕產(chǎn)物及泄漏所帶入的雜質(zhì)。

  二、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)工藝流程概述

  1.某電廠一期工程2×300MW機組2臺機組共設(shè)計凝結(jié)水精處理系統(tǒng)為六臺高速混床,采用兩臺機組共用一套再生系統(tǒng)的運行方式。該系統(tǒng)采用單元制中壓系統(tǒng),混床采用H/OH運行。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)出力按850噸/時設(shè)計,配置六臺2200空氣擦洗體外再生高速混床。單臺機組正常運行時,兩臺混床運行,一臺作備用。并分別設(shè)有一臺再循環(huán)泵,既保證投運時的水質(zhì),又節(jié)省了凝結(jié)水,縮短了混床出水合格時間。經(jīng)該系統(tǒng)處理后的水質(zhì)為:

  電導(dǎo)率≤0.2μS/cm(25℃,加氨前)

  SiO2≤15μg/L

  硬度~0μmol/L

  凝結(jié)水精處理系統(tǒng)流程圖為:

  三、水質(zhì)指標及實際測定指標

  1.混床初次投運水質(zhì)情況

  凝結(jié)水精處理系統(tǒng)高速混床是在機組空負荷試運結(jié)束后,進入帶負荷整套調(diào)試階段時初次投運的,投入運行均采用點動控制?刂苹齑踩肟诤F量≤1000μg/L,結(jié)合機組負荷情況,為避免樹脂污染嚴重,盡量等凝結(jié)水水質(zhì)達到最佳而除鹽設(shè)備補水已滿足不了機組負荷要求時才投入精處理高速混床,對凝結(jié)水進行回收。

  四、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)在整套試運中所起的作用

  高速混床的及時投運對啟動過程中除鐵、硅起了關(guān)鍵作用。機組在啟動初的一段時間里,凝結(jié)水系統(tǒng)中的懸浮鐵及二氧化硅含量較高,此時鍋爐給水主要是由除鹽水直接經(jīng)除氧器補充,凝結(jié)水不能回收,大量的懸浮鐵及粒裝鐵通過凝結(jié)水泵再循環(huán)不斷排出系統(tǒng)外,凝結(jié)水不斷凈化,待機組負荷達10MW時,凝結(jié)水含F(xiàn)e1000μg/L,SiO2100μg/L,此時投入高速混床,不但可有效保護樹脂少受污染,同時起到了截流過濾懸浮鐵及二氧化硅的作用,使凝結(jié)水含F(xiàn)e量降至20μg/L左右,而且也使給水SiO2含量逐漸下降至合格,隨之爐水及蒸汽的SiO2含量也隨著鍋爐的洗硅進程下降,促進了鍋爐洗硅的順利進行,同時蒸汽品質(zhì)在較短時間內(nèi)即達到合格指標。

  在水汽系統(tǒng)發(fā)生故障時,精處理系統(tǒng)高速混床具有緩解事故的能力。在1#機組試運中,因凝汽器抽氣導(dǎo)管出口焊縫先后多次出現(xiàn)裂紋發(fā)生泄漏,致使凝結(jié)水水質(zhì)嚴重惡化,硬度最高達到100多微摩爾每升,由于設(shè)備原因又無法隔絕處理,在這種情況下,精處理系統(tǒng)高速混床發(fā)揮了很大的作用,一直堅持到有關(guān)調(diào)試項目順利進行完畢,為整個調(diào)試工期爭取了時間。

  五、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)存在的問題及對策

  1.設(shè)計彎頭過多

  在2號機精處理系統(tǒng)調(diào)試中,發(fā)現(xiàn)由再生系統(tǒng)往2號機4、5、6號高速混床輸脂時,由于輸脂管路在經(jīng)過廠房大門時因高度差而增加了四對彎頭,造成沿程阻力過大,在啟動沖洗水泵進行輸脂時,輸脂效果不佳,時間過長,并要反復(fù)輸送多次才能輸送干凈,同時水泵工作壓力過大,對其工作壽命不利。本設(shè)計已作為設(shè)計更改項目在整套試運結(jié)束后進行更改。

  2.樹脂捕捉器差壓超標問題

  六臺高速混床在投入運行一段時間后有四臺先后發(fā)生樹脂捕捉器差壓急劇上升直至超標的現(xiàn)象,即使未超標的兩臺壓差也稍偏高,經(jīng)反復(fù)沖洗無效果,同時在排碎脂口取樣觀察發(fā)現(xiàn)有大量完好樹脂,即對高速混床水帽進行了檢查及加固,并對樹脂捕捉器多次沖洗,恢復(fù)運行后壓差仍然偏高,最后決定對樹脂捕捉器進行全面徹底的檢查,發(fā)現(xiàn)其原因是廠家刷涂的防腐層工藝較差,在運行過程中脫落、粘附在濾元上,加上水帽漏樹脂和細碎樹脂由于粘附作用無法沖洗徹底所致,經(jīng)對濾元進行刷洗和對樹脂捕捉器內(nèi)部清掃、沖洗后,恢復(fù)正常運行。

  綜合以上因素,對樹脂捕捉器及高速混床等設(shè)備安裝前的檢查工作應(yīng)認真細致,不得馬虎,尤其是對水帽子的檢查一定要細心,而設(shè)備投入運行后,樹脂反復(fù)輸進、輸出,對水帽子也是一個較嚴峻的考驗,在運行中,一定要認真監(jiān)視各運行參數(shù),一旦發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù),要及時作出分析并進行準確的判斷,以便及時處理,保證設(shè)備正常運行。

  3.基地式調(diào)節(jié)閥的問題

  在凝結(jié)水精處理系統(tǒng)再生設(shè)備中,電熱水箱溫度調(diào)節(jié)閥和沖洗水泵出口調(diào)節(jié)閥是兩個非常重要的氣動式調(diào)節(jié)控制閥,經(jīng)調(diào)試整定,兩個基地式調(diào)節(jié)閥最佳工況為電熱水箱溫度調(diào)節(jié)閥為31℃,沖洗水泵出口調(diào)節(jié)閥整定為0.16MPa,可滿足程控各步序所要求的流量及陰樹脂再生時所要求的溫度。但在實際應(yīng)用中,沖洗水泵出口調(diào)節(jié)閥較容易損壞,就地又沒有溫度及流量指示,要在控制室上位機上觀察各參數(shù),再生操作過程中人為增加勞動強度。建議盡快修復(fù)此閥門。

  4.再生系統(tǒng)腐蝕泄漏問題

  本套精處理裝置再生計量間設(shè)計在水處理車間,輸送濃酸堿管道長度約200米,在調(diào)試過程中曾發(fā)生過一次由于酸管道襯膠接口破損,鋼材質(zhì)的外壁腐蝕穿而泄漏的事故,泄漏約2噸濃鹽酸,造成地溝大面積損毀。當時陽再生罐正在進酸,在進酸取樣點取樣測不到濃度,即查系統(tǒng)、調(diào)整稀釋水流量及酸計量泵出口流量,反復(fù)查找各種原因,最后確定濃酸管道泄漏;酸計量泵出口壓力表管座也由于酸腐蝕作用而泄漏,多次修補,反復(fù)泄漏,計量間工作環(huán)境非常惡劣,設(shè)備、變送器、儀表及閥門等均受到腐蝕,最后只好加堵頭堵死,估計是材質(zhì)問題造成的。

  建議在設(shè)計精處理系統(tǒng)再生裝置時,要綜合考慮設(shè)備一次性投資、工程造價、設(shè)備布局、設(shè)備材質(zhì)及防腐工藝等多種因素。運行中也應(yīng)加強監(jiān)視,一旦發(fā)現(xiàn)異常,及時查明原因予以解決。

  5.在線儀表及程控裝置存在的問題

  凝結(jié)水精處理再生系統(tǒng)和高速混床在線儀表包括溫度計、差壓計、酸堿濃度計、pH計、導(dǎo)電率表、流量計,其中大部份信號就地與控制室顯示值有較大的差距,有的表計直至調(diào)試完成后仍未安裝,有的工作狀態(tài)極不穩(wěn)定,影響精處理程控裝置的正常調(diào)試及投運。

  鑒于配套儀表存在的質(zhì)量問題,在對儀表盡量進行技改的同時,不妨逐步投入資金對現(xiàn)有儀表進行換型,特別是影響程控運行的關(guān)鍵數(shù)據(jù)的采集點,要采用穩(wěn)定性高、測量精度及準確性高的國產(chǎn)或進口儀表逐步替代現(xiàn)有儀表。

  6.國產(chǎn)樹脂與進口樹脂在使用中的性能差別

  本套精處理裝置未設(shè)計前置過濾設(shè)備,考慮到啟動初期系統(tǒng)較臟,水中攜帶有大量的含鐵雜質(zhì)、懸浮態(tài)及膠狀的金屬腐蝕產(chǎn)物組成的混合物,這些雜質(zhì)隨水流進入離子交換樹脂交換孔道,會逐漸發(fā)生淤塞現(xiàn)象,使樹脂受到污染,樹脂顆粒顏色變深,交換容量及再生效率降低,再生劑用量及自耗水量增加,交換性能下降,周期制水量也大幅減少。雖可利用酸浸泡處理對樹脂進行復(fù)蘇,但畢竟耗時、耗藥品,費時費事,復(fù)蘇效果也不敢保證。

  因此,高速混床在投運初期采用國產(chǎn)001×7、201×7普通凝膠型樹脂作為進口均粒樹脂替代品,相對于特種樹脂和進口樹脂,國產(chǎn)普通樹脂從粒度、均勻度、強度等各方面來說,物理性能差異還是存在的,特別是試運期間因水質(zhì)較差,失效樹脂的空氣擦洗次數(shù)也比較多,高速混床樹脂在空氣擦洗、反洗及輸送過程中會造成一定數(shù)量的損耗,幾個運行周期下來,樹脂磨損將近50%,但在出水品質(zhì)、再生效率、高速混床旁路門全關(guān)狀態(tài)下的混床出力、運行流速及進出口壓差等方面均可以達到設(shè)計及運行要求,沒有明顯差距。至于運行周期,因為兩種樹脂投運時的水質(zhì)等方面因素不一致,無法進行對比。

  7.精處理系統(tǒng)閥門內(nèi)漏問題

  高速混床工作在3MPa左右的壓力下,球閥不容易泄漏,但其中一些重要的閥門如精處理旁路門、高速混床進出口電動門均為蝶閥,容易發(fā)生內(nèi)漏,對設(shè)備運行安全及水質(zhì)影響較大,尤其是高速混床進出口電動門一旦發(fā)生內(nèi)漏,將造成備用混床緩慢升壓并帶壓,影響對備用混床的操作,甚至有可能串壓至再生系統(tǒng)對低壓設(shè)備造成破壞,#1機組#1高速混床進口電動門就曾發(fā)生過泄漏,因發(fā)現(xiàn)及時未造成事故。為避免發(fā)生此類事故,除了在操作前應(yīng)注意觀察混床是否已完全泄壓,還應(yīng)該培養(yǎng)按規(guī)程操作的良好工作習慣,在停運的同時將進出口手動門一并關(guān)閉,盡量避免閥門內(nèi)漏造成的事故可能;而旁路門的泄漏直接影響到精處理出水品質(zhì),所以加強對精處理系統(tǒng)閥門的維護及檢修工作,以保證閥門能長期安全可靠運行是相當重要的。

  8.羅茨風機冷卻水問題

  羅茨風機設(shè)計有冷卻水,但未安裝,致使出口風溫可達90℃以上,運行中很容易損壞設(shè)備及樹脂,建議按設(shè)計施工安裝冷卻水系統(tǒng)。

  9.安全門整定的問題

  在高速混床進脂管、出脂管及沖洗水管路上各有一個安全門,是為了保護低壓再生系統(tǒng)設(shè)備、管道安全而設(shè)計的,一旦中壓高速混床系統(tǒng)閥門內(nèi)漏或發(fā)生誤操作時,安全門應(yīng)能及時動作,泄掉壓力以達到保護效果。#1機曾發(fā)生過一次誤操作,在運行過程中,備用混床準備輸脂進行再生,因誤開了運行床的出脂門,造成輸脂管法蘭接口墊圈爆裂,并損失大量樹脂,此時安全門未動作,所幸未有更大的損失。因此對安全門的維護和調(diào)整工作應(yīng)嚴格細致,在主設(shè)備檢修時,加強對安全門的檢修。

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